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輔導現(xiàn)場(現(xiàn)場改善)
2019年4月15日,海神現(xiàn)場輔導,魏老師與王老師到各現(xiàn)場指導亮點挖掘及改善方法。
企業(yè)問題(家具制造行業(yè)普通存在的問題點)
改善前
v切斷收集在一起,散亂,生產(chǎn)時要擺放整齊后布膠,效率低.。組框時先由1人協(xié)助整理框條布膠、再組框。共計2人操作、費力不省時。人力投入成本高。
改善后
v切不切斷,方便清潔表面粉塵和布膠效率高,品質(zhì)內(nèi)框錯位少。人員利用原來每臺機2人操作現(xiàn)在1人操作。生產(chǎn)數(shù)量由原來的3pc/次優(yōu)化為4pc/次,提高了作業(yè)效率。由于前工序的優(yōu)化改善降低了組框的作業(yè)強度,人力成本由原來的2人/臺減少到1人/臺。品質(zhì)也得到改善。
改善前
前背板機沒有定位裝置和刻度尺寸裝置,無法定位和檢查掛扣尺寸位置,影響背板效率和品質(zhì)。
改善后
背板機增加定位裝置和刻度尺寸裝置。改善了產(chǎn)品品質(zhì)并提升了作業(yè)效率,方便檢查掛扣尺寸位置,換款調(diào)機更快,提高了效率,改善了品質(zhì)。
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